铁液质量与浇注温度是影响铸件质量的一个重要因素,实践证明,像226B缸盖这样的薄壁(内腔薄壁处仅4mm)而且材质要求较高的铸件,浇注温度若低于1400℃,则铸件缺陷明显增加。在实际生产中,浇注温度控制在1400~1420℃之间,效果较好。226B气缸盖毛坯生产的工艺工装,是从道依茨公司引进后,结合我们厂的生产及设备情况重新作了布置调整。在我厂射压线生产,每箱四件。采用组芯工艺,每两件为一组,每组共九颗砂芯,除大皮芯为冷芯外其余皆为热芯,分别是大皮芯一颗,上、下水夹层芯,进、排气道芯各两颗,砂芯组好后整体浸涂料,进窑烘干。浇注系统采用开放式单侧中注,上箱为湿型砂型,芯头及铸件上加出气棒排气。在组芯工部组好的砂芯,放在专用储存架上,在造型线上下入下砂型,然后合箱浇注。
气孔缺陷的分析缸盖的气孔缺陷,是所有机型的气缸盖在生产中所共存的较为严重的问题。由于缸盖铸件的生产使用了大量的芯子,芯子的排气问题成为影响缸盖质量的一个重要因素。在浇注过程中,除大皮芯外,其它芯子的绝大部分均被铁液包围,大量的砂芯气体需要从芯头和铁液中排出。由于226B缸盖的结构特点:体积小,结构紧凑,内腔壁较薄(薄壁处仅有4mm),而且只在一侧有工艺孔,砂芯的排气不畅,在铸件及出气棒凝固前还有大量的气体来不及从铁液中排出,最终在铸件与出气棒的结合处形成气孔缺陷。
其它缺陷分析226B缸盖生产中存在的其它缺陷主要有:①在合箱过程中挤掉砂而造成的砂眼;②水夹层芯粘结剂熔融分解,铁液钻入后形成的飞边;③在浇注过程中由于铁液的浮力而造成的断芯;④由于引进的工装已使用多年,而造成芯头处、分型面处披缝过大,铸件的表面质量较差等。顶盖芯在L20射芯机上生产,每盒两颗。顶盖芯单独刷灰,与大皮芯之间用定位芯头定位,顶盖芯与组好的大皮芯可以先组好备用,但应注意防止散落砂从盖芯的出气孔落入型腔。
采用专用粘结剂由于226B缸盖体积小,上下水夹层芯易变形,组芯时结合面小而间隙较大,以往使用的商品粘结剂为水玻璃粘结剂,在靠近内浇道处,粘结剂受到高温铁液的作用,熔化分解,铁液钻入上下水夹层芯之间,在缸盖水腔内形成飞边,而影响缸盖的冷却性能。因此,我们经过多次试验,配制成了专用的粘结剂,使用以后组芯质量有了显著提高,内腔飞边缺陷有了明显降低。严格操作工艺主要在造型工序,要求操作者在合箱前严格按照工艺要求将所有的气眼扎透打通,并在盖芯的顶部铺设封箱膏,铺设封箱膏时应注意封箱膏均匀而远离出气棒孔,既保证封箱严实又防止合箱时将封箱膏压入出气孔内,确保每一个出气孔的排气畅通。
通过对226B缸盖进行的一系列工艺改进,在生产实践中取得了较为明显的效果,缸盖的废品率由原来的10%左右,降低到了4%~5%,特别是经过了夏季气孔缺陷较为严重时期的检验,缸盖的质量比较稳定。虽然增加顶盖芯后使缸盖的生产成本有所增加,但与其废品损失相比,还是取得了较为明显的经济效益。在生产实践中,要不断地发现问题及时解决问题,以期达到最好的综合经济效益,为企业创造价值。