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铸件冲砂问题

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我公司采用保定维尔垂直线做发动机小件,这个月基本所有顶浇的铸件掉砂废品都大幅上升,特别是齿轮室盖类薄璧件,掉砂位置大多集中在内浇道附近,我觉得是冲砂。因为浇注系统一直以来都没变过,只是近期将铁水的碳当量略微下调了一点,近期膨润土由红火山的换成另一家的,但是型砂性能指标也没变化,鹏润土我们在KW线上也用,没发现有问题,经常检查指标就是压强度比红火山膨润土略低一点。
我们的型砂性能指标:强度0.12MPA左右,紧实率45~52,水分3.5~4.0,透气性180~200,型砂粒度50/100,平均细度52~54,含泥量11~13%,请各位师傅、前辈帮忙诊断诊断!我们半年以上的时间没有加新砂了,近3个月做的产品没有坭芯的。
离问题结束还有
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这个不可以的 这个要用16MnE或Q345E。
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在原有的工艺水平和型砂性能指标上再添加2%左右膨润土拌于型砂中,必要时再添加50%以上的新砂同时再补上4%左右的膨润土并拌匀,然后加水再拌匀使其用手捏一把砂子为团块状,不散、不粘手为宜。另外,在原有的内浇口截面积不变的情况下,可增加内浇口的个数,并在造型中注意操作,提高浇注系统的型砂紧实度,尤其是内浇口部位。最后,在满足该铸件的浇注温度要求时,尽量降低浇注温度,避免冲砂现象。

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这种现象可能是砂孔;
1,浇口处有没有处理干净
2,可不可以加过濾网
3,要加新砂,加强耐火度
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迪砂线最大的缺点就是工艺设计的冲砂问题,建议还是在浇注工艺上下功夫。浇注铁水缓冲后就可以避免。
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在原有的工艺水平和型砂性能指标上再添加2%左右膨润土拌于型砂中,必要时再添加50%以上的新砂同时再补上4%左右的膨润土并拌匀,然后加水再拌匀使其用手捏一把砂子为团块状,不散、不粘手为宜。另外,在原有的内浇口总截面积不变的情况下,可增加内浇口的个数,并在造型中注意操作,提高浇注系统的型砂紧实度,尤其是内浇口部位。最后,在满足该铸件的浇注温度要求时,尽量降低浇注温度,避免冲砂现象。

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