我厂有个熔模精密铸造零件Mn13,重量有13KG,壁厚有90mm,起初我们定了易割浇口,想在清沙后敲下来,不用气割去除浇口,但是后来发现内浇口太大根本无法敲下来,然后我们就是用气割下来残余浇口有6-8MM长,直接去水韧处理。回来后用机加工去除残余浇口高度,那实在是太费劲了,加工一个刀子就废了。加工后我们做了PT探伤,发现内浇口处有太多的裂纹。请教各位有高锰钢制作经验的朋友们,你们在清沙后是怎么去除浇口,怎么安排水韧处理来防止裂纹的,希望能不吝赐教,感激不尽。
离问题结束还有
1.水韧处理前就气割至残余浇口6-8MM长。按正常,这样做会铸态铸件受热导致铸件有内应力,水韧处理时应力就会展示出来,应力过大就会拉裂。我们公司水韧处理前气割的,要留30MM以上,据浇口大小而定。建议水韧处理后才可以用气割,特别是浇口残余量小的如你所提及的6-8MM(这个余量也是我们公司气割所限定的最小余量)。残留的可先打磨再上车床加工。
2.清沙后是怎么去除浇口。其实设计工艺时就要考虑好内浇口的方式。怎么样容易断,又不带肉。据我们公司生产的,都是真接用锤子敲断的。浇口设计,相关的铸工手册有的。
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