购买矿渣立磨设备的同时,对立磨的保养工作做到位也是非常重要的,保养好的设备持久度更高点,为企业带来的经济效益也就越大。矿渣立磨减速机运行时发生故障怎么处理?
1.试车中输入轴轴承的烧坏事故
造成原因:一是料层无法控制造成负荷较重或同轴度不够,主要原因是进入输入轴的低压油管因堵塞不能进油所致,虽事后打开油管使油进入,但几次试车开机后此轴承温升得过快,且无油进入,使轴承损坏。对于喷油事故现象分析认为,是轴承在损坏后温度过高而测温仪没有准确反映,而此时油管刚好因振动或其它原因贯通,低温的润滑油进入高温的轴承中,气体快速膨胀将油从法兰和箱体间冲出,同时,高温气体经减速机箱体到回油管,把油站上的回油孔的盖板冲开。而另一端的轴承没有被烧坏,是由于此端接近大、小锥齿轮处,能淋到一部分油的缘故。
2.减速机高压油的突然失压现象
立磨正常生产后,在一次开磨过程中,即磨机从慢转转为快转时,磨机 8 块推力瓦的高压油油压突然降为 1MPa 左右,致使磨机因压力低不能启动主电机。在正常启动时,高压部分下限设定为2.5MPa,上限设定为 12MPa,运行中压力在 5~7MPa。经检查高压泵无问题,推测是进入推力瓦的高压油管断裂或推力瓦有问题,后将推力瓦的油箱内的油放掉一部分,拆开观察盖检查油管,未见断裂现象。
把张紧装置的压力油卸掉,将磨内的物料放掉一部分,并人工铺料均匀,后启动油站,减速机法兰的油箱充满油,启动慢转机构,磨盘稍作转动后,高压油由 1MPa 升到 3MPa 左右时,再把张紧装置的油站启动,张紧装置的油压达到设定的要求 12MPa 时,减速机推力瓦的高压油压力也达到了 5~6MPa,此时压力已达到正常范围。
桂林鸿程HLM矿渣立式磨粉机具有粉磨效率高、电耗低、入料粒度大、产品细度易于调节、设备工艺流程简单、占地面积小、噪音低、扬尘小、使用维护简便、运行费用低、耐磨材料消耗少等优点。可将固体废弃物进行二次加工利用,促进综合利用价值的提升。
桂林鸿程HLM矿渣立磨机—矿山磨粉机设备
〖入磨物料颗粒〗:0-50mm
〖磨盘中径〗:800-5600mm
〖入磨物料水分〗:<15%
〖产品水分〗:≤1-6%
〖生产能力〗:5-700t/h
〖粉磨领域〗:针对莫氏硬度在7级以下,湿度在6%以内的各种非金属矿物料,该磨粉机广泛用于电力、冶金、水泥、化工、橡胶、涂料、油墨、食品、医药等生产领域。
〖性能特点〗:集烘干、粉磨、分级、输送为一体,粉磨效率高、电耗低、入料粒度大、产品细度易于调节、设备工艺流程简单、占地面积小、噪音低、扬尘小、使用维护简便、运行费用低、耐磨材料消耗少等特色。
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