中国铝业贵州分公司蒸汽中“淘金”

   2020-09-01 互联网中国铸造网10560
核心提示:为更有效地节能降耗,加大东汽西送的蒸汽产量,今年以来,贵州分公司动力厂不断完善蒸汽管网,打破蒸汽输送

为更有效地节能降耗,加大“东汽西送”的蒸汽产量,今年以来,贵州分公司动力厂不断完善蒸汽管网,打破蒸汽输送的“瓶颈”,优化蒸汽供应工艺,取得明显实效。

重油改天然气项目实施后,由于东片区蒸汽用户的减少,特别在夏季东片区的使用量每小时只有10至15吨左右,如果不想办法加以解决,多余蒸汽就会抬高整个东片区管网压力,最后使蒸汽在管道中变成冷凝水排掉,造成浪费。为使多余蒸汽得到充分利用,动力厂在成功实现热水外销的基础上,停止东片区厂外所有澡堂及中片区用户的蒸汽供应,全部改为供应热水。此举使东、中片区蒸汽用量大大降低,6至8月份蒸汽用量与去年同期相比减少了4487吨,按每吨蒸汽138元计算,节约费用61.92万元。

为帮助氧化铝厂有效降低蒸汽成本,对于东片区的富余蒸汽,动力厂想方设法多向氧化铝厂输送。该厂依靠自身力量消除了3号、4号炉之间蒸汽输送的瓶颈问题,使每小时可多往氧化铝厂输送5吨蒸汽。6至8月份同比多送蒸汽8300吨。同时,该厂组织人员对余热锅炉除氧器的蒸汽管道进行改造,由原来的高压管网供应改为由1号锅炉低压供应,尽可能地将高压蒸汽送往氧化铝厂,此改造于8月底完成后,每小时又可向氧化铝厂多输送3吨蒸汽,有效地降低了氧化铝厂的蒸汽成本。

 
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