使用天然气 “终结”高能耗 太谷玛钢业走进绿色低碳时代

   2020-09-01 互联网中国铸造网14420
核心提示:2010年6月,随着出铁口的捅开,一条金色的铁流奔腾而出。成功了!成功了!人们望着这滚滚“金龙”,一起欢
        2010年6月,随着出铁口的捅开,一条金色的铁流奔腾而出。成功了!成功了!人们望着这滚滚“金龙”,一起欢呼起来。
        虽然是在玛钢生产现场,但却看不到一丝粉尘,空气中也没有任何气味,这是怎么回事呢?原来,这是太谷县继红玛钢厂 “天然气热风炉气净化冲天炉”(简称天然气冲天炉)试验现场。由该县质监部门主持设计和制作的新型冲天炉炼制铁水的试验成功,标志着玛钢产业生产核心设备冲天炉高污染、高能耗的时代即将结束,玛钢行业“绿色、低碳”时代即将到来。
        玛钢铸造业作为太谷传统支柱产业,已经有30多年的发展历史。现在全县有铸造加工企业180多家,年铸造加工产品55万吨,年产值20多亿元,占到全县工业总产值的40%,年出口能力占全国管件的1/3。出口到欧美、中东、东南亚60多个国家和地区,为太谷经济发展做出了巨大贡献,但是同时也付出了过多的资源消耗和环境污染的代价。长期以来,太谷县的部分铸造企业由于起点低,结构不合理,生产方式粗放,设备不先进,给全县经济的可持续发展构成了极大的威胁。尤其是熔炼炉用的关键设备冲天炉,至今仍处于较低的水平,与国内外先进的冲天炉相比,有着较大的差距,因而造成耗能大、成本高、污染不达标、资源浪费大的局面。
        如何对冲天炉进行改造创新,通过技术力量让玛钢产业解决污染瓶颈,成为太谷县委、县政府及质监部门迫切需要解决的首要问题。
        2007年,该县质监局组织专家,经过数次试验,对玛钢铸造业原有的冲天炉进行了改造。改造后的冲天炉采用专用的高压离心鼓风机,余热送风,提高熔化率,节约焦炭10%。同时,采用隧道式退火工艺,使常规退火时间缩短1/2—2/2,从而使平均每吨铁水降耗124.69元,平均每吨成品节约焦炭25%。但是,改造后的冲天炉原料采用的焦炭,很难达到清洁、环保新的标准,为了攻克这道难关,专家组又对燃料开始了探索。
        2009年,随着国家西气东输工程的不断进展,天然气进入太谷,为冲天炉的改造带来了新的契机。但是怎样实现天然气代替焦炭,成为摆在专家面前的一道难题。
        为了解决这个问题,专家组除对原平市万和工业有限公司实地调研考察外,又远赴天津、北京、上海等地寻找解决良方。经过半年多的调研考察、图纸设计、论证,最终于2009年12月19日在太谷继红玛钢有限公司完成第一次点火试验。随后,在进行了近半年的改进后,第二次点火试验终于达到了预期的效果。
        太谷玛钢检验站高级工程师孙秉功算了这样一笔账:从经济上来说,天然气每立方2.63元,焦炭每公斤2.5-2.6元,生产每吨铁水需焦炭125公斤、天然气70-90立方,这样使用天然气每吨大约节约100元左右。更主要的是该高炉非常环保,使用天然气的冲天炉没有粉尘,一氧化碳、氧化氮等致癌气体也微乎其微,这些指标是原来冲天炉所无法比拟的。此外,铁水的各项质量指标也大大提升,这对玛钢质量的提升起到了关键性的作用。
 
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