近日,扬子石化双超项目在中国二重锻造分厂热处理车间拉开调质序幕,随着首支双超加氢筒节顺利入水,满足工艺要求,标志着该项目首“淬”告捷,为后续生产铺平了道路。
由于该筒节外径达到史上最大的6250毫米,热处理调质难度极大。针对淬火起吊及入水安全问题,热处理车间未雨绸缪,攻坚克难,大胆启用四点吊工装,并将其调试至最佳,确保庞然大物顺利淬火。同时,车间在工件冷态下模拟装炉、多次试吊,确定出最佳淬火入水位置及深度。为了保证筒节最终品质,车间加班加点对冷却装置进行科学改造,增强水槽内部循环能力,提高淬火冷却效果。淬火当日,巨大的炉盖被提起,红彤彤的筒节被新的四点吊安全运至水槽上空,随着工段长一声令下,庞然大物精准对位,“噗”的一声入水开始淬火,经过水温测试,现场监理确认,完全达到工艺要求,淬火一气呵成,取得成功。