电解铝厂实施精细化管理,采取“控、堵、节、增、降”五项措施,深挖节支降耗潜力,激发内生动力,努力打好四季度节支降耗、增盈提效攻坚战。
这个厂从实际出发,不断深化生产经营过程控制,确保各项资金支出得到有效控制,重点物料单耗水平得到进一步优化,铝锭、阳极成本持续降低。“控”过程,加强两大生产系统生产过程管控,回用结壳粉、废糊和废生块,并杜绝产生新的废料,努力实现生产系统物料平衡。“堵”漏洞,加强净化系统管理,减少除尘布袋破损,最大限度减少氧化铝跑、冒、滴、漏现象;同时,加大对大宗原材料入厂、卸车、取样及外委破碎结壳粉等进出厂过磅、验收等关键环节的监督检查力度,坚决杜绝亏损现象,确保全面受控;“节”支出,持续降低电解、阳极系统辅材单耗收紧中小修费用,进一步压缩各类可控费用支出。深入挖掘各单位节电潜能,力争每月吨铝节电50度;在保障冬季供暖的前提下实现满负荷发电,力争每月吨铝节电80度。“增”收益,积极开拓阳极产品销售市场,四季度力争外销生块3000吨,实现增收915万元;“降”单耗,将重点单耗指标与两电解车间、铸造车间等相关单位管理人员挂钩并严格考核,通过合理调整换极周期,积极实施带倒角阳极应用、降低铸损率等措施,确保阳极毛耗控制目标范围。合理优化各项参数,寻求电解槽高效运行的最优途径,力争铝锭综合交流电耗控制在14200kwh/t。图为电解车间维修槽盖板现场。