兖矿集团轻合金公司挤压四车间围绕节能降耗工作主线,采取积极有效的节能降耗措施,强化节能降耗工作,逐步提升车间精细化管理水平,实现全年节约资金90余万元。
该车间深入开展内部节能挖潜增效活动,修订完善废旧物资回收制度和修旧利废制度,在废油回收过程中,通过完善废油回收方案,优化过滤程序,全年共回收废油80吨,节约耗油成本80万元;在废铝回收过程中,打破传统模具蚀洗方法,大胆采用拔模、人工砸模两项新工艺,使模具粘铝现象明显降低,自新工艺实施以来,共回收废铝8400千克,减少工业用碱量12吨,年节约资金12.36万元。
该车间坚持抓“大”不放“小”的原则,从细节入手抠效益,强化全员节能降耗意识。加强运行管理,加大对挤压机的运行管理和运行分析,着力降低挤压过程中的可控费用,减少设备磨损,保障挤压机稳定运行;加强对设备的管理和维护,严格设备完好率考核,避免因设备带病运转、空运转造成不必要的能源损耗;全面加强对生产、生活用水、用电的使用和管理,水耗、电耗得到有效控制,仅控制挤压筒加热时间上,减少用电48000度,节约成本2.7万元,有效提高了精细化管理能力和节能降耗能力。