灰铸铁的铸造性能良好,铸造应力是热应力(约发生在550'C)、相变应力、收缩应力三者相互抵消或叠加的结果。灰铸铁的铸造应力一般较小:一般19. 6-49MPa,尺寸精度要求高的铸件、壁厚差大的铸件需要退火即人工时效消除铸造应力,采用低应力铸铁能减小铸造应力。
壁厚差大的铸件断面敏感性强,铸件内部或壁厚处冷却慢,易晶粒粗大、石墨精大,强度和硬度低;而在外表面或薄壁、·棱角处冷却快,硬度高,且易生成过冷石墨或白口。低碳高硅低应力铸铁可明显改善组织和性能的均匀性。改善灰铸铁性能主要途径有如下几个方面:控制金相组织,合理选择化学成分,合金化,改善金属炉料,过热铁液,孕育处理。
1试验方法
1 .1配料方法的确定
在原来生产普通灰铸铁的条件下增加废钢的加入量,降低投炉炉料的含碳量,使炉料的碳量在1.8%-2.1%之间,主要靠铁液在过热区过热时增碳,使碳含量控制在一定范围,产这样增加的石墨碳细小,炉料中的投炉硅含量控制在2.0%-2.2%之间。
1 .2配料:
1 .3铸件的化学成分的确定
化学成分设定:碳作为铸铁中含量最多的化合元素之一,它的数量、生成方式、存在形态等因素直接影响铸铁的性能。我厂的生产方式是树脂砂造型、冲天炉熔炼,对于生产厚大铸件难度较大。树脂砂保温性能好,散热条件差·由于铸件凝固时间长,基体组织中石墨易生成及长大,导致铸铁性能下降。配料采取加大废钢量、减少原始石墨的数量,使熔化过程中的渗碳石墨大量进入铁液、增加共晶团数量,从而抑制石墨的长大。硅是促进石墨化元素,作为孕育剂使用时起到异质核心的作用,从成本的角度考虑,减少炉后投炉量、增大孕育量。锰在铸铁中起固容强化作用,但过多则增大铸件断面敏感性。采用低碳、高硅、中锰的原则,初步确定化学成分见表2:
1. 5生产设备
采用10吨两排大间距冷风冲天炉,出炉温度控制在1500-15200C,铁焦比为8:1,风量控制在90-100e/min,风压控制在:13-14KPa。
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2试验结果和分析
2.1力学性能分析
灰铸铁的基体通常由珠光体和铁素体组成。基体虽然是灰铸铁力学性能的根本,但其作用远远抵不过石墨片的割裂作用;除硬度外,强度、塑性、弹性等性能主要决定于石墨。为了进行试验分析,用浇注铸件的同一包铁水浇注中30试棒,然后进行拉伸试验,其力学性能结果见表4。
从表4可以看出,低应力灰铸铁的抗拉强度在硅保持在一定范围内时,随碳含量增高有降低趋势,试棒硬度基本没有什么变化。铸件材质要求HT300,从表4可以看出铸件的抗拉强度达到材质要求,满足了铸件抗拉强度要求。
2.2显微组织分析
C促进石墨化,C增加使枝晶间石墨粗大,共晶团粗大:Si强烈促进石墨化,消除晶间石墨,减少共晶团,强烈促进铁素体;MnO. 8%-1. 2%,稳定细化珠光体,提高强度、硬度。Mn>1. 2%,易在晶界析出二次渗碳体:,降低强度,增大变脆。
由图1中的相组织可以看出,控制铸件的含C量,增加废钢量,使石墨长度减小,使枝晶间石墨细化,共晶团细小;控制Si含量在1.9%-2.2%,硅在基体组织中起固溶强化的作用,在晶间形成间隙固溶体,增加铁素体,但并不降低铸件硬度;由于硅的增加,使铸件组织中没有渗透体等硬化相,切削加工性能良好。铸件内应力减到最小,铸件不变形,得到客户的好评;由于少了时效处理的过程,大大缩短了生产的周期,节约了资金,具有明显的经济效益。
3结论
(1)通过试验:在采取低碳、高硅,适当孕育、没有采用合金化的条件下,改变锗材质,控制碳含量、增加硅加入量,在无白口情况下,铸件抗拉强度满足牌号要求,完全能满足铸件性能要求。
(2)由于新材质无白口,热裂倾向大大降低。缩短铸件保温时间,打箱时间由原来的24小时,降低到现在的12小时,提高了生产效率。
(3)经过生产实践验证,铸件加工性能良好。
(4)低应力灰铸铁材质试验成功,给现在的生产提供了新的思路,具有实际指导意及推广应用价值。