
面对当前严峻经济形势,安徽矿机铸造分公司深挖内部潜力,通过合理安排作业时间、开展技术革新,有效降低运营成本,收到良好效果。通过开展“节支降耗,严控支出”活动,有效降低了成本。在辅助材料上,该分公司针对职工“浪费一点无所谓”的思想,召开了“节支降耗”专题会议。此外,该分公司还鼓励职工多提节支降耗的建议。
在用电方面,改制后该分公司领导班子从工艺优化入手,紧盯生产现场,充分节约生产用电。1~4月份,铸造分公司生产铸件455吨,较去年同期产量提高 8%,用电总数为90.9万度,其中高峰电使用9.5万度,较去年同期减少使用高峰电7.6万度,峰谷比达1比3,连续4个月受公司奖励共1.77万元。
电费支出是该分公司生产成本之重,为有效降低电力费用,铸造分公司采取分班作业方式,安排人员在晚上11时到次日8时集中作业,充分利用低谷电时段进行生产。夜晚作业,人员易产生疲劳,为保证作业现场安全,分公司领导轮流跟班,做好安全监管,保证生产高效运行。目前,分公司低谷电用电量可占总用电量的60%至70%,每年可节约电费近百万元。
铸造分公司原有工频炉容积为750公斤,随着公司任务量不断增加,现有工频炉已不能满足生产要求。为扩大产能、节约成本,该分公司对原有工频炉进行升级改造,在不更换变压器前提下,选用容积为1000公斤的工频炉。由于近期生产任务繁重,在不停炉情况下,分台进行更换任务。先后完成两台1000公斤工频炉改造。改造后产量比原先提高20%,有效降低了外部购买铸件费用,为公司节省大量开支。