该车间积极围绕大罐罐龄开展攻关,一方面加强大罐的检查确认,组织热修职工进行培训,提高岗位职工看罐水平,尽量避免大罐在寿命未到而停罐下线的情况。
一方面从采取加强钢水罐的砌筑质量、对下线钢包加强检查和检测、大罐烘烤严格按规定进行调温、调火烘烤,保证烘烤质量;及时进行罐壁修补、对于原材料进行严格把关等措施,在保证大罐安全运行的前提下提高大罐使用寿命,降低耐材消耗成本。
2009年大罐平均罐龄为236炉左右,2010年初三分厂连铸车间认真进行现状分析,针对影响大罐罐龄的主要因素进行攻关和改造,采用新技术新工艺,提高透气砖的使用寿命,降低渣线砖的侵蚀速度,减少砖缝,有效地提高渣线砖寿命,优化大罐安全运行周转模式,大大减少了非计划停罐,提高了大罐使用寿命。
该连铸车间采取了一系列有针对性的措施,在保证大罐安全运行的前提下不断提高大罐罐龄。截至目前,大罐罐龄已逐步提高至246炉,并且一直稳定在这一高水平状态。
自今年年初以来该连铸车间在保证安全的前提下逐步提高大罐罐龄,今年以来,大罐罐龄已由原月平均230次左右提高至246次,并且一直稳定在这一高水平状态。据统计,按大罐使用一次的耐材成本为3000元计算,该车间一年就节约成本604.8万元。