今年以来,洛阳铝加工厂精整车间积极通过技术革新降低生产成本,仅退火料用铝带代替钢带捆扎一项今年前8个月就降本25万元。
以往,精整车间退火铝卷使用钢带捆扎,但因钢材和铝材的膨胀系数存在差异,退火后钢带对铝卷往往造成严重勒印导致料卷粘伤,使铝卷头尾切废量增加,影响了成品率的提高。针对这一难题,精整车间技术人员在年初集思广益,进行了多种试验,包括在钢带中垫木块、垫纸板等,但都收效甚微,最后他们用分切铝带代替钢带捆扎厚度0.5-1.5mm的退火料取得成功,解决了退火料打钢带退火后勒印粘伤问题,大部分卷的勒印粘伤,切废量由前期的150-200米左右,减少到了机列长度30米之内,使成品率提高约1%。
据统计,精整车间每月平均使用铝带1吨,相当于约6吨的钢带用量。而且铝带使用后仍可全部回炉,基本上没有浪费,大大降低了辅材的消耗。钢带成本每吨5299元,照此计算,仅此一项,今年前8个月他们就节约了254352元。
同时,退火料使用铝带捆扎,不用垫纸板,还避免了纸灰对退火炉现场的环境污染。