大型球磨机台阶衬板的消失模铸造

   2020-09-01 中国机械工程学会铸造分会第十一届消失模与V法铸造学术年会论文李棋42000
核心提示:  大型球磨机台阶衬板的消失模铸造  郑晋宝  (安徽华达耐磨材料有限公司 安徽宁国)  摘要:本文叙

  大型球磨机台阶衬板的消失模铸造

  郑晋宝

  (安徽华达耐磨材料有限公司 安徽宁国)

  摘要:本文叙述了大型球磨机特殊形状工作面衬板,在前期消失模中,存在的严重渣缺陷情况。分析了渣缺陷的形成及前期铸造工艺中的缺失。叙述了针对缺陷采取的改变浇注系统,控制EPS残渣生成和排除走向等措施,最终得到了符合客户要求的产品。

  关键词:大磨机 台阶衬板 消失模铸造

  1. 基本情况

  1.1 衬板的规格和形状

  衬板长620×宽(弦长)460×厚(衬板安装之间接触面厚度)120。衬板工作面壁厚40,衬板安装相互接触面壁厚25.

  在衬板工作表面60度夹角近乎对角位置两侧,有两个平行的高15×宽15,金字塔形三级台阶面形成的波峰,加上波谷的一个15×15台阶,在衬板工作表面共形成11级台阶。这就是台阶衬板,也就是这11级台阶的铸造质量给衬板的铸造质量,带来了很大的难度。

  衬板的2个安装螺钉孔也位于这两个波峰的对角线上。

  衬板单件重量168公斤,材质ZGMN13CR。

  浇注负压指数:压力罐总表显示0.085mpa 以上。

  1.2 客户质量要求

  这是湖南某消失模制造公司,为另一个上市公司生产的高质量、高标准的产品。客户要求:①衬板不允许焊补、腻补、涂漆。②衬板工作面不允许存在任何铸造缺陷。③衬板非工作面允许有10×10零星、不成片,深度不大于3MM的缺陷,5个。这对消失模钢件铸造无疑是一种严峻的挑战。

  2. 前期铸造缺陷情况

  该公司消失模铸件的浇注,基本采用的是单一阶梯侧注式,即不论什么铸件大部分都是用这种形式铸造,只不过是高度小的浇口两道,高度大的浇口三道。内浇口为扁平截面,一般为15×40。这样做,有利于箱外模型簇的组成和搬运。

  台阶衬板设阶梯侧注内浇口三道,内浇口位置于衬板安装相互接触面的25MM壁厚处,每箱浇注3件。

  落砂件总体质量不错,没有缩孔、变形、裂纹、很少严重粘砂,只是在铸件表面,特别是上平面有不同程度的渣缺陷存在。铸件热处理后表面的渣缺陷趋于严重,原来存在的面积更大了,缺陷深了。原来没有的渣缺陷在水韧后也暴露了。特别是工作面的台阶处,渣缺陷更是严重。

  由于缺陷不允许焊补、腻补(金属胶填补)处理,工作面又不允许缺陷存在,况且由于渣缺陷造成的台阶的缺失,即便补焊也很难达到形、位精度要求。这样铸件在工厂内被判废一批。认为合格,发到客户后又被判废退回一批,这样问题就严重了。

  为解决渣缺陷,该公司也下了很大力气,想了不少办法。如:放冒口排渣,虽然部分渣缺陷浸入了冒口,但台阶处的渣还在,只是少了一点或位置有变化。采用底返并侧注式,也同样如此。干脆先烧后浇,这样总该好了吧,结果试浇4件全部报废。

  3. 渣缺陷原因分析

  在为湖南公司的技术服务中,笔者首先分析了渣的来源、渣的生成、存在及更有利的排渣形式,进而取得成功。

  3.1 渣的来源

  所谓渣,对于消失模铸造来讲,不外乎有2个方面:钢中渣、泡沫渣。

  从控制钢水夹渣来讲,湖南公司做得很到位。关键是他们坚持了钢件浇注使用塞杆底注包,铁件浇注使用茶壶包,这就保证了金属液的基本纯净度,从源头上控制了钢中渣入型。从渣相分析看,衬板中的渣子确实不是钢中渣,那么就只有EPS残渣了。

  物质不灭,消失模件浇铸时,即便是在合理的负压状态EPS也不可能完全汽化、排出,总有不可汽化物形成的残渣存在,否则铸件就没有现今这么多烦恼或先烧后浇了。因此,铸件有渣缺陷并不奇怪,关键在于通过我们的努力,通过技术手段尽可能将其控制在最小量、最小范围,或人为将其控制在铸件上某个不重要的位置处。首先要分析大量泡沫渣为什么没有外排掉,它是如何存在铸件中的。

  3.2 泡沫渣的存在原因和形式

  第一,众所周知消失模铸造是附壁充型,即浇注时,钢水沿铸型壁不断充满,对于结晶间隔窄的高锰钢来讲,当然凝固也就从这里开始,就是说对于一个壁厚断面来讲,它是外表先凝固内部后凝固的,这样浇注时在负压牵引下先期EPS汽化残渣,就容易存在于铸件表面的位置处,这些渣如果来不及随后续钢水继续上浮,就会被吸附、停留在靠近涂料层的铸件表面或皮下,形成缺陷。

  第二,同样众所周知消失模铸造最有利于排碳、排渣的浇注位置是底注式或称底返式。钢水由下自上平稳充型,最有利于浮渣。而阶梯浇注,特别是没有特殊措施的实心浇道的阶梯浇注,钢水不可能自下而上逐层充型,而是多层内浇口同时进入钢水,形成紊流充型是必然的,从而使本来可以上浮或排除的夹杂被包裹在翻卷的钢水中,不能或来不及上浮,形成并加重了渣缺陷。

  第三,湖南公司内浇口开始设位置处只有25MM的壁厚钢水入型即冲到对面的涂料层上,形成喷溅、跌落形式,几经周折热损失严重,再加上EPS汽化吸热,更使到达铸件工作面壁厚及台阶波峰处钢水温度已经很低,这些重要部位的钢水流动性很差,包裹在钢水中的夹杂物上浮已经不可能,这就致使渣缺陷现象加剧,增加了渣缺陷的严重程度。

  第四,负压状态夹杂物在钢水中不是自由上浮的,而是要受到负压力的影响,向着负压方向的。如果其上浮力和速度小于负压吸附力,那么夹渣就只有存在铸件表面或皮下了。

  第五,铸件结构因素。钢水充型或渣的上浮时,如果是沿垂直面或斜平面即没有充型阻力或阻力很小。但台阶衬板的表面却是一个有着11级台阶的台阶面,这11级台阶无疑就是11级阻渣上浮的门坎,而且随浇注时间的延长钢水不断降温其阻渣作用更大,这就是铸件台阶处渣缺陷形成及铸件上部渣缺陷多于下部的原因。

  4. 解决渣缺陷的最终措施

  分析找到了渣缺陷的根本原因,解决的措施就有了:1 将浇注系统改成三道底返加一道侧下注式,并将内浇口改成15×60,有利于平稳、快速充型,有利于浮渣。2 内浇口改设在衬板工作面壁厚3组台阶位置并靠近衬板表面5MM处,这样就等于破坏了铸件台阶处附壁凝固条件,使原来铸件表面的低温钢水,不流动钢水变成了高温流动钢水,使原来上浮受阻存在于台阶处的不能上浮的残渣,被快速流动的钢水带走,失去了停留的条件,即消除了渣缺陷。

  负压指数下调为0.055mpa。

  第一批试注8件均无缺陷;第二批试注20件仅2件有6×6左右的表面渣各一处。只要浇注前将泡沫模型和涂料层彻底干透,按修改后的工艺要求去做渣缺陷基本消除。

  5. 结语

  铸造缺陷往往是多种因素集合而成,缺陷既然产生就必然有解决的办法,关键是找准原因,措施得力。

  作者介绍:

  郑晋宝 1953出生 大学 首钢集团退休资深铸造工程师 中国金属学会会员 中国机械工程学会会员。从事砂型、金属型、消失模、V法铸造工艺设计、产品研发、科研攻关近40年,有丰富的专业理论、技术质量管理、生产实践经验、有丰富的解决现场实际问题的能力,在耐磨耐热材料有一定建树,有获国际金奖的专利和省级科研的成果。有与俄、德、美、日、韩、芬兰、秘鲁、伊朗等国专家长期共事,并曾公派到国外从事专业技术的工作经历。曾完成日本48吨重型铸件;马来西亚直径4.2米泵壳;美国20立方米电铲履带板,200吨矿车车桥等铸件工艺设计及铸造。近10年来主要从事消失模铸造工艺研发及技术服务与指导。

 

 
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