中国铸造网讯,齐星集团铝业公司前三季度坚持以抓管理、保安全为前提,以降低成本、节支增效为中心,加强对市场的研究与判断,深入节约挖潜,采取各种措施,努力提高企业效益取得了明显成绩。
该公司今年以来以精细化操作为主线,细化管理换极细节、降低导杆接触压降、减少阳极人为损耗等措施,完善低能耗、低电压电解工艺管理,使公司经济技术指标有显着提高。
多措并举治理电解净化系统,改善职工作业环境,降低电解氟盐消耗。该公司根据年初计划,专门成立了电解槽盖板检修小组,对公司224台电解槽盖板统一进行了维修,有效的提高了集气效率;净化车间大修除尘器反吹系统,加强工艺过程控制,系统工作压力明显提高;电解车间严格作业流程,纠正不良作业习惯;通过以上措施,电解车间环境得到明显改善,吨铝氟盐消耗得到初步降低。
该公司今年修订了工艺参数管理规定,有效指导电解生产平稳运行,同时对异常槽况数据进行分析,有针对性的做好车间管理工作。对生产过程加以控制,减低生产物料的使用。
对主体电解车间开始推行成本效能考核,根据公司指标状况,对比行业先进水平,制定主要经济指标、成本控制参数,加大奖罚力度,促进职工精细化操作和集体协作意识,使企业经济效益提升与职工收入良性互动,实现企业健康持续发展。
合理安排大宗物料及破碎料的供应与使用,加大电解槽的维护力度,降低领用材料费用,落实节能降耗活动。
积极开展设备技术改造,进一步提效降耗,对电解槽槽控系统升级改造,使用智能槽控箱。针对原有电解槽槽控系统慢、故障率高等问题,该公司计划对一期54台槽控机全部更换,升级系统程序,车间安装电解槽计算机管理终端,控制效应发生,改造完成后,效应系数每下降0.1,吨铝电耗可下降30Kwh;同时计划对铸造车间天车小车进行改造。