今年上半年,天铁烧结厂以服务炼铁为中心,坚定不移地实施低成本战略,强化生产组织,调整进厂原料结构,加大低品位含铁料和回收杂料的比例,在降低烧结矿生产成本的同时,也进一步提升了烧结矿的技术经济指标。上半年,老区烧结矿吨矿成本完成1071.43元,新区完成1189.98元,分别比计划降低了31.71元和5.83元。烧结矿产量完成415万余吨,其中老区完成220万吨,同比提高3万吨;新区完成194万余吨,同比提高5.7万吨。老区烧结矿综合合格率完成94.92%,全铁稳定率完成99.05%,碱度稳定率完成95.79%,同比分别提高6.03%;3.04%;4.84%。新区烧结矿综合合格率、全铁稳定率和碱度稳定率全部完成100%,同比分别提高了5.07%、1.56%和4.27%,为高炉的稳定顺行创造了良好的原料条件,主要采取了以下几方面措施: 第一,转变思想严管理。烧结厂根据公司今年的形势和任务,结合本厂实际开展形式多样的教育活动,把广大职工的思想统一起来,严格管理,强化操作,根据生产需要和原料的进料情况及时调整原料在新老区的分流,充分利用现有两个料场场地,保翻车、保供料。随着低品位进口矿和回收杂料比例的加大,烧结厂提出了“原料品位降低,烧结矿指标不能降低”口号,积极组织实施,科学调度,优化配料结构,强化生产操作,严格工艺督查,保证和提升烧结矿的技术经济指标。 第二,对标挖潜堵漏洞。天铁烧结厂在对标领导小组的带领下,开展了“以全面提升烧结矿全铁稳定率、碱度稳定率、转鼓强度,降低固体燃耗”为对标指标的攻关活动。开展了车间与车间、班与班、岗位与岗位、上道工序与下道工序之间的对标和学习交流活动,并选派专业管理技术人员到同行业先进企业对标学习,走出去,请进来,对标挖潜。活动开展以来,想招法,定措施,取得了实实在在的效果。同时,烧结厂还向内部查找不足,进一步加强了工艺监督检查,特别是加大了烧结重点工序的监控力度,加大了对原燃料进厂接料、成品烧结矿的取制样、化验力度,确保各种物料的顺利进厂和各种数据的可靠性。不仅如此,烧结厂还建立了生产异常预警机制。以信息共享、反馈、跟踪和处理为手段,以生产调度为中心,加强了各车间部门和岗位的协调联动,保证了生产的稳定顺行。 第三,节能降耗降成本。天铁烧结厂根据外经处进料计划和场地库存情况及各种原料的特性,进一步优化配矿结构,加大低品质含铁原料和回收杂料的比例,合理增加了印度粉、钢泥、钢渣等低品质原料消耗,上半年,消耗钢泥18443吨,消耗铁渣粉等废弃物34960吨。同时,原料采购人员充分利用市场信息,抢占市场,把握采购节奏,拓展供货渠道,通过细化国内矿与进口矿采购成本对比机制,根据市场变化和生产需求,及时调整采购比例,不仅节约了采购成本,还降低了工序能耗,为烧结矿成本的降低打下了基础。在此基础上,烧结厂还进一步加大了技术攻关改造力度,完善了老区一烧机头除尘工艺改造,实现了一烧机头除尘灰直接参加混匀配料室配料,不仅解决了放灰系统放灰量大,出灰量不稳定,易喷灰等难题,还降低了生产成本;完成了原料9#皮带机跟新建管带机的连接工艺改造,实现了老区向新区供料;完成了对钢泥管道加粗、加滤网和加蒸汽改造,进一步加强了堵漏风工作,想尽一切办法降本增效。 |