河南贝利石化集团公司催化裂化装置于1989年建成,全部仪表采用气动仪表,事故率较高,特别是反应岗位的沉降器压力、再生器压力、两器差压、一再总藏量、汽堤段藏量五套仪表,是催化裂化装置中较为重要的5个参数。由于这5个测量参数与催化剂密切相关,事故率很高,对于催化裂化的平稳运行,安全生产,起着极其重要的作用。鉴于此,我们对仪表事故原因进行了认真全面的分析,并提出了明显的整改措施,效果显著。
1提出问题
这5个参数的控制,以前该厂采用的是气动仪表,指示不准,泄漏量大,引压管和反吹风限流孔板也常常堵塞,给催化操作带来许多麻烦,给仪表工的维护带来诸多困难。每年由于这几套仪表多次出现的问题,造成的装置切料、停产、给厂里造成很大的经济损失。
2分析问题
针对仪表存在的问题,进行了认真分析研究,找出了易出现问题的原因:1)反吹风限流孔板小,易堵塞,原限流孔板孔径为d=0.8mm2)引压管原采用14无缝碳钢管,使用时间越长,易产生锈渣、造成孔板堵塞。
3)冬季净化风带水,一方面使管线锈蚀,另一方面结冰,造成风线堵塞,仪表失灵,同时净化风带水与催化剂易和稀泥,进而导致引压管堵塞。
4)引压管上的一次阀原为普通碳钢阀,在高温(700)下易坏,造成处理仪表取压点堵塞时非常困难。
3一次整改
我们经过上述问题的分析,于1995年3月大修期间进行了第一次整改:1)反吹风限流孔板经过核算,由原来的d=08mm扩大为d=12mm.
2)引压管由原来的14无缝钢管改为18的不锈钢钢管。
3)净化风增加干燥剂装置,并且稍提高系统压力。
4)引压管上的一次阀由原来的碳钢阀改为不锈钢阀。
4二次整改
经过以上改进,仪表的使用情况明显好转,限流孔板堵塞的现象消除了,引压管堵塞的次数大大降低了,净化风带水也没那么严重了。但是,由于该厂使用的是气动仪表,指示不准,信号严重滞后的情况,并未从根本上得到彻底解决。该厂又于1997年5月对以上5套仪表进行了第二次手术,一次表、二次表全部更换为电动仪表。
5改后效果
经过两次整改后的5套仪表,投用一年多来,使用情况明显好转,运行平稳,操作方便,安全可靠,事故率大大降低,仪表的准确率大大提高,为装置的安、稳、长、满、优的平稳运行,打下了坚实的基础。