提高精炼LF炉脱硫效率的措施有:
1改进精炼造渣还原工艺
1)采用石灰与萤石4:1的混合渣料,在出钢前按规定量分散加入钢包,加入后的顶渣对钢包内渣子起到改质及预脱氧的作用,使顶渣碱度提高,氧化性降低,可起到了早化渣,预脱氧、硫效果。
2)应用高品位粉状SiC造还原渣,在精炼过程中代替铝粒洒到炉渣表面,配合合理的吹氩搅拌,进行还原渣造渣工艺操作,可提高脱硫效率,降低成本。
2精炼过程温度控制
1)脱硫反应是吸热反应,在精炼前期化渣脱硫时,对提高精炼的炉次适当提高出钢温度(10℃左右)。
2)钢水到站后迅速提温操作,避免加渣料造成钢水和渣子温降。
3)过程采用频繁短时间提温,保证渣子有效活性,促进炉渣脱硫去夹杂。
4)出钢前将钢水温度提高到规定到站温度的10℃以上,软吹氩5min,然后转运铸机。
3优化吹氩工艺
把钢包吹氩单管该为双管,对快速接头进行改造,实现双气路控制双砖,采用微机有效控制氩气流量压力,达到透气率100%目标。
4精炼喂线控制
精炼后期根据化验成分补喂Al线,正常情况下后期补喂Al线按≤60m进行控制。然后喂入90-100mSiCa线。SiCa线喂速>1.0m/s。
5炉渣性能判断及调整
当氧化性不同时,渣子颜色不同,可使用烧氧管粘钢包内渣子,观察渣子颜色形状判断渣子氧化性和碱度,然后做相应调整,保证炉渣合适。
国内济钢采取以上措施后,平均脱S率由40%提高到63%,平均精炼周期由50min降低到32min,效果良好。(王华)