由于对低P钢需求的增加,鹿岛厂进行了以普通钢冶炼成本最低为目标的新精炼工艺(即SRP法)的开发。该新精炼工艺实现了2段间歇式逆流精炼法,最大限度地利用了转炉渣系的优点,用2座顶底吹转炉作为反应容器,分别进行脱P、脱C精炼。
鹿岛厂在250t转炉中进行了2段间歇式逆流精炼工艺方法试验,结果如下:
使用块状转炉渣为熔剂,在复吹转炉中进行铁水脱P法的特点是以廉价的脱P剂实现快速处理。在10min内的处理时间内可得到[P]≤0.020%的低P铁水。
用复吹转炉进行的铁水预处理的优点是有利于底吹气体搅拌,通过适当的搅拌,在底吹气体流量为0.10—0.14m3/min.t的条件下,能够熔化7%的废钢。
在脱C炉中对脱P铁水进行吹炼时,通过控制吹氧速度与脱C速度的平衡,以渣量吹炼,提高Mn收得率,即使不使用焦炭等外来热源,也能使吹炼终点的[Mn]稳定地达到0.70—0.80%。
通过采用本精炼工艺,在普通钢冶炼中能使必要的生石灰单耗减少一半。(青山)