氢还原比CO还原速度快。采用模拟高炉炉内的荷重软化装置,调查了烧结矿在高炉内的还原过程。在还原率80%~90%的区域,烧结矿软化熔融。所以,透气阻力变得非常大。但是,随着氢添加量的增加,还原率增加,透气阻力减小。这是因为通过抑制FeO渣的生成和金属铁生成导致的收缩等,保持熔融时的空隙。在工业炉,相当于降低软熔带的透气阻力,有望维持降低压损的稳定操作。表3是JFE钢铁公司京滨厂喷吹30kg/t天然气前后的操作情况。软熔带的炉下部透气性明显得到改善,并且可以提高高炉利用系数。在上述的还原试验和荷重软化试验结果中,将温度作为条件。但是,实际上氢还原的吸热反应会影响炉内温度。通过高炉数学模型模拟计算了大量喷吹天然气(210kg/t)时的炉内状况。在高炉上部,与喷吹煤粉(189.5kg/t)相比,等还原率线位于下方,出现还原滞后现象。这是因为氢还原的吸热反应导致温度降低的缘故。
为减排CO2,推动了降低燃料比。其主要方法有提高还原率(提高炉身效率)、降低热损失、增加还原剂之外的输入热量(提高鼓风温度)。但在讨论钢铁厂减排CO2时,应当考虑到炼铁工序向下游工序供给能量的功能。炼铁工序主要是输入碳,并将此转换为焦炉煤气和高炉煤气。这部分能量中的一部分用于焦炉和热风炉的加热;一部分作为制氧和电力的燃气消耗;剩下的部分供给轧钢厂等下游工序。随着高炉燃料比的降低,这部分能量也相应减少,因此,必须补充这部分用途的能量。作为钢铁厂的CO2排放量应该将这部分也加上评估。所以,高炉燃料比不是钢铁厂CO2排放量的决定因素。
按照降低燃料比及喷吹天然气的方法,假设降低10kg/t燃料比时,计算了炼铁工序提供给下游工序的能量以及钢铁厂CO2排放量的变化。一般情况下,如果降低燃料比,供给下游工序的能量就减少。所以,考虑到补充不足部分的能量,相对于炼铁工序的减排量,减少了钢铁厂整体的减排量。另外,与其他降低燃料比的方法相比,喷吹天然气降低燃料比的同时,焦炭,即煤的使用量减少,不如增加供给下游工序的能量(计算的补充量为负值),钢铁厂整体减排CO2的效果更大。
(来源:世界金属导报)