2010年以来,马钢四钢轧总厂精炼分厂通过技术创新,不断优化原有RH精炼炉IF钢生产的操作模式和生产工艺,成为该厂降本增效亮点。
过去,马钢四钢轧精炼分厂RH精炼炉在冶炼IF钢操作时,面对真空槽体对钢水增氧以及部分过氧化钢水,只能通过大量加入铝粒来进行脱氧作业。这种处理工艺不仅增加了吨钢铝粒消耗,也增加了钢水产生夹杂物的概率,降低了钢水纯净度。
针对这一难题,在技术质量部的大力支持下,该厂精炼分厂成立了攻关小组,对IF钢RH精炼炉的生产工艺进行优化,采用先进的碳粉脱氧工艺来解决各种情况造成的钢水过氧化难题。通过反复实践与摸索,精炼分厂逐渐掌握了IF钢碳粉脱氧的生产工艺,在保证钢水质量的前提下,使IF钢RH精炼炉的工艺得到有效改进。
经过一段时间的运行,该工艺不仅灵活机动、便于操作,还能够有效降低铝粒消耗、提高钢水质量。数据统计显示,该厂IF钢脱碳结束后活度氧2月份同比下降13.1%,铝粒消耗量同比下降65%,在钢水洁净度不断提高的同时,生产成本得到有效降低。
(来源:中国冶金报)