八钢3号高炉热风炉采用富氧燃烧实践

   2020-09-01 互联网中国铸造网10800
核心提示:热风温度是高炉炼铁最廉价的能源,高风温是炼铁技术的发展趋势要求,也是改善高炉经济技术指标的重要措施之

热风温度是高炉炼铁最廉价的能源,高风温是炼铁技术的发展趋势要求,也是改善高炉经济技术指标的重要措施之一,热风温度的提高一直是国内外高炉竞相追求的目标,而热风温度的高低取决于热风炉系统煤气与空气燃烧状况。

目前八钢高炉老区有6座380m3高炉,共18座热风炉,其中5座高炉的15座热风炉烧炉采用湿煤气,含尘量高质量差;八钢老区高炉平均利用系数约3.0t/m3.d,煤气热值低,约为3000kJ/m3,各高炉的热风炉水平参差不齐,使用年限长。八钢老区高炉与新区两座25003高炉的炉煤气管道并网后,因用户较多、高炉休风、气柜检修等原因造成煤气压力波动较频繁且幅度大,热风炉的调烧跟不上。这些原因致使老区高炉煤气与空气的燃烧指标差(如拱顶温度较低),即使缩短送风时间,热风温度仍然偏低,严重制约了高炉高利用系数、低焦比、大煤比的实现。同时频繁换炉造成职工的劳动强度大。

目前八钢氧气产量相对过剩,为充分利用现有的富裕资源氧气,老区高炉从实际出发,尝试通过回收利用现有外排能源(氧气),提高空气中的含氧量,从而提高热风温度,实现节能降耗,降低劳动强度和生产成本。

八钢3号高炉于1995年建成投产,至2009年已运行14年,2009年5月开始实施富氧燃烧改造,8月1日正式投入。现富氧流量在800~1000m3/h,热风温度提高了30~40℃,已达到1070℃。

生产实践表明:通过在空气中混入一定量的纯氧气,提高其理论燃烧温度,从而提高送风温度,显著改善了因煤气质量差、热值低影响热风炉燃烧的现况。通过回收现有外排能源(氧气)转变为二次能源(热风)进行利用,显现了节能降耗的效果。目前国内同类型10年以上的内燃式热风炉的热风温度≤1020℃,八钢老区高炉富氧后热风炉在同行中处于领先地位。

八钢5号高炉(干煤气系统)于2009年10月20日停炉,从4号高炉的热风炉烧炉状况可知,混烧干煤气或高热值煤气,都是提高热风温度的有效措施。富氧掺烧只能是一种调烧的手段,富氧流量不能无限增大,使得燃烧产生的总烟气量过少不能满足格子砖蓄热量,还应综合考虑热风炉长寿因素,防止过分强化影响热风炉寿命。

热风炉利用掺烧富裕氧气,稳定提高了热风温度,适用于任何一座高炉的热风炉系统,是一项节能降耗技术,具有广泛的推广和应用价值。(子云)


 
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