转炉双联法生产实绩对比参见表1。
表1日本钢厂转炉双联法生产实绩对比
表1 日本钢厂转炉双联法生产实绩对比
钢铁厂家 脱磷吹炼时间 脱磷后温度 脱磷后磷含量 脱碳冶炼周期 脱碳吹炼时间
分钟 摄氏C度 % 分钟 分钟
住友和歌山 10~12 1300~1350 0.01 20 9
住友鹿岛 8 1350 30 14
君津二炼钢 9~10 1320~1350 0.020 30 12
JFE京滨 12 1350 0.01
JFE福山 8~10 1350 0.012 25~27 11~13
2.7新日铁室兰制铁所和大分制铁所
新日铁室兰制铁所(2座270吨LD一OB转炉)和大分制铁所(3座370吨上复吹转炉)受设备和产品的限制,难于采用“双联法”工艺,为此全部采用了新日铁开发的MURC工艺,在同一座转炉上进行铁水脱磷和脱碳吹炼,参见图4,类似传统炼钢的“双渣法”。
采用MURC工艺,在同一座转炉上可连续脱硅、脱磷、除渣和脱碳。工艺过程是∶
铁水在转炉中脱硅、脱磷后倒炉放渣,保留铁水,脱磷渣一般倒出50%;然后造脱碳渣进行脱碳,脱碳后出钢,脱碳渣可直接留在炉内用于下一炉脱磷吹炼;MURC工艺冶炼周期约33~35分钟。
采用这种工艺,通常铁水和脱碳渣物流方向相反,高废钢比、低碱度(CaO/SiO<=2)、高T.Fe(>=80%)、低温(~摄氏1350度)操作,可达到高效脱磷、炉渣热循环,减少炼钢渣量和石灰用量。
MURC法中间扒渣是其最突出的特点。如果扒渣不稳定,含磷渣排出少,将影响脱磷效果和脱碳炉的正常运行。因此,MURC法的关键是中间扒渣磷渣的操作稳定性。在脱磷吹炼末期,会出现一定量的泡沫渣,可有效地利用渣的泡沫化进行扒渣操作。控制渣的泡沫化是中间扒渣的关键,应注意控制脱磷吹炼渣的成分和碱度。
3结束语
经过多年不断研究,日本开发成功多种纯净钢转炉生产工艺,解决了超低磷钢的生产难题。日本各大钢厂发明的“双联法”转炉炼钢工艺与混铁车和铁水罐法脱磷相比,具有大批量生产纯净钢的优势∶通常铁水磷含量可脱至0.010%,为少渣冶炼创造了条件。可大批量生产超低磷钢、管线钢及优质宽厚板铸坯。工序简化,操作人员减少,成本相对较低。据统计,转炉脱碳渣用于另一座转炉脱磷的“双联法”。生产1吨铁水的钢铁料消耗比传统方法减少25公斤,石灰消耗减少40%,吨钢成本降低约65美元。
新日铁开发的MURC工艺也在不断完善。其大分厂不断增加MURC法的应用比例,通过控制渣的成分和碱度,可保持铁水预处理比90%以上,成功地生产了超低磷钢。
日本转炉炼钢工艺处于世界领先地位,建议我国大型钢铁企业借鉴日本各大钢厂的成功经验,有针对性地深入研究低磷钢和超低磷钢的生产工艺,以实现超纯净钢的低成本、大批量生产。
火文