3号高炉炉前作业技术的进步

   2020-09-01 互联网中国铸造网13810
核心提示:摘要:3号高炉于2005年9月25日建成投产,通过不断强化炉前的操作和管理,进行设备改造,改进炉前操作技术,

摘要:3号高炉于2005年9月25日建成投产,通过不断强化炉前的操作和管理,进行设备改造,改进炉前操作技术,保证了高炉及时出净渣铁,保持了炉缸良好的工作状态,为高炉的稳定顺行,高效生产奠定了良好的基础。

l前言

3号高炉于2005年9月25日建成投产,高炉采用陶瓷杯炉缸,并罐式无料钟炉顶,全干法煤气除尘系统,软水密闭循环等先进工艺。高炉设有1个铁口,铁口夹角为102°。炉前采用全液压冲钻式开口机,液压矮身泥泡,沉淀池沉淀法水渣处理系统。投产以来,随着高炉强化程度的提高,生产指标的提升,对炉前工作的要求也越来越高。3号高炉通过不断提高炉前的操作和管理,进行设备改造,改进炉前操作技术,为高炉的稳定顺行,高效生产奠定了良好的基础。

2设备改造

2.1主沟改造

3号高炉原设计炉前出铁主沟为捣打料干式主沟。随着高炉强化的提高,捣打料主沟固有的寿命短、修补成本高、工人劳动强度大、炉前环境恶劣等缺点逐渐暴露出来。由于主沟的使用周期越来越短,修补量越来越大,经常导致慢风,甚至丢铁次,渣铁出不尽等问题,严重制约了高炉的正常生产。为此,3号高炉在2009年主沟改造为贮铁式主沟。改造后,主沟加宽、加深,铁水、炉渣的流速大大减缓,渣铁的机械冲刷减少,同时也有利于渣铁分离,降低铁损。在主沟落铁点铁水的冲击力被贮存的铁水、炉渣消耗,使得这一部位的侵蚀变得均匀、缓慢。铁水的冲击点落在渣铁液面上,主沟的损坏得到减缓,中间不需进行捣打料的修补与维护,主沟使用寿命从平均3.5天提高到35天,大大降低了维护费用,因主沟修补对炉况的影响也降至最小。并且贮铁式主沟修补过程中的大部分工作可由机械来完成,工人的劳动强度明显降低,现场环境也得到极大的改善。

2.2炉前撇渣器改造

撇渣器是高炉渣铁处理系统的咽喉,出铁口出来的渣铁在这里进行渣铁分离,分离出来的渣通过沙闸流入下渣沟,铁通过撇渣器打闸流向铁沟。但在实际生产中,由于捣打料撇渣器寿命短修补费时费工,为了正常生产准备了双撇渣器,替换使用方便修补。为此,3号高炉在2009年主沟改造时改为浇筑撇渣器,大闸在更换时是活动大闸,缩短了撇渣器修补时间。撇渣器由原来使用寿命15天提到50天左右,大大降低了维护费用、修补对炉况的影响,稳定了高炉的生产。

3规范炉前的操作与管理

3.1规范铁口的管理

..3号高炉为保证铁口角度相对稳定,要求炉前工区每周测量一次铁口如度,发现偏差及时调整。

3.2规范主沟的管理

3.2.1稳定渣铁液面

在满足铁口前lm处不存渣铁(便于炉前操作工修补泥套)、下渣沟不过铁的前提下,尽量稳定小井出口高度,稳定主沟内渣铁液面高度,确保主沟渣线侵蚀稳定。不仅有利于观察判断主沟的工作情况而且有利于延长主沟寿命。

3.2.2防止主沟料氧化

由于检修等原因造成主沟停用,主沟完好不用修补,如果停用时间在8小时以内,不对主沟进行放残铁操作,停用后尽量处理干净主沟内残渣,并用保温剂。

3.2.3主沟检查与破损判断

每天对落铁点、大井、小井、大闸等进行目测检查。工作层厚度要大于200mm,大闸底部高于小井150mm左右。对液面以下的损坏情况则根据目测和实测以及通铁量、工作时间来综合判断。根据主沟使用后的统计来看,使用时间一般在35天,通铁量在5万吨左右。

3.3规范下渣沟的管理

按规定的数量和尺寸在下渣沟内设置撇铁坑,严格落实出铁前检查制度,防止渣中过铁。在下渣沟三叉口处设立活动小闸,遇紧急情况时迅速改放干渣,避免事故发生。为保持活动小闸时刻处于良好的工作状态,要求每班的第二炉堵口后,将小闸拉开,清理干净,重新挡好。

3.4规范炉前的操作

3.4.1开铁口操作

车间根据不同情况规定了开铁口操作方法,对钻头的直径、钻头打进的深度进行明确规定。改进了开口挡板的加工,将挡板由L形改为用10mm厚的铁板做成同样大小,只是钻杆和钎子通过的地方割成80mm的圆孔结构,而且正对铁口中心。通过这一改进,有效的避免了因钎子和钻杆在L形挡板上跑偏而造成的铁口孔道不规则,稳定了铁口工作。

3.4.2严禁潮铁口出铁

潮铁口出铁时,残存在炮泥中的水分或有机物挥发,遇到灼热的铁水,急剧蒸发,产生巨大的压力,使铁口泥包产生裂缝。未干的炮泥随铁水一起喷出,破坏铁口通道、泥套,损坏炉前设备,造成环境污染。车间规定了炉前钻铁口遇到潮泥时,严禁钻漏,直至烤干潮泥后再出铁。

3.4.3推行二次打泥操作法

二次打泥可使炮泥在铁口孔道内进一步压实,充填泥包中出现的裂缝,降低泥包孔隙度。堵口时,先将打泥量的2/3推入铁口,泥炮停留在原位置,并保持压力。一段时间后,再将剩余的泥量打完。一次打泥时,炮泥在泥包顶部被焦炭挤压,很快被烧结。二次压入时,炮泥不能流进规则的铁口孔道,压力增加。此时若泥包有裂缝,则会被二次压入的炮泥填充,从而修补泥包裂缝,防止铁口断裂、渗铁。二次打泥的间隔要控制好,过早会将铁口内的炮泥推入炉缸,过晚,铁口内炮泥完全固化,起不到修补泥包的作用。我们根据不同的炮泥质量,规定T2次打泥的时间间隔,大大的减少了断铁口现象。

3.4.4打泥量控制

高炉正常生产时,打泥量与出铁量、出铁间隔、冶炼强度等密切相关。适宜的打泥量标准应当是“铁口深度正常,开口时铁口堵泥润而不湿、实而不硬”。根据开炉三年来的大量统计,3号高炉合理的炮泥用量在225~300kg/炉。我们规定了上、下限的标准:铁量大时取上限,反之取下限;铁口较深、潮泥量较大时取上限,反之取下限:渣铁未m净时取上限,反之取下限等等。通过这些举措,炮泥的消耗量一直稳定在1.5kg/tFe,大大降低了成本。

3.4.5对炉前工作量化管理

根据每一个班的出铁时问合格率、出铁时间作业率、出铁量、铁口深度合格率、打泥量等指标来评价炉前工作的质量并予以考核。通过这些考核给予炉前一定的压力,激励炉前在现有条件下提高操作水平,稳定铁口的工作。

4建立特殊炉况下的出铁管理

4.1建立单铁口作业的出铁管理

由于3号高炉只有1个铁口,为保证单铁口出铁期间高炉生产稳定顺行,制定了单铁口出铁管理办法。

对出铁次数改进,增加出铁次数有利于炉内操作,同时也避免了因出铁间隔时间长炮泥过干而造成铁口难开现象。

出铁次数改进对照表:

(2)联系炮泥厂家改送单铁口专用炮泥。要求炮泥具有快干、速硬、快速烧结的特点,以保证在单铁口连续出铁期间铁口工作稳定,渣铁排放干净、顺畅。

(3)尽量减少烧铁口、焖炮等不利于铁口通道稳定的操作.

(4)及时出净渣铁。出净渣铁堵口,压入炮泥能直接与焦炭接触快速烧结,形成坚固泥包和保持正常铁口深度。为保证及时出净渣铁,一方面联系厂调及时配罐,拉重配空,尽早开口;另一方面,要求炉前在操作中根据上炉出渣铁的情况及渣铁生成的速度,调整钻头的直径和钻头打进的深度,以此来控制出铁速度,确保渣铁出净。当渣铁连续两炉出不净时,炉内采取减风措施,配合炉前出净渣铁,维护好铁口。

(5)控制好退炮时间。3号高炉用的是无水炮泥,虽增加了快干剂,但炮泥在铁口孔道内仍需一定的烧结时间,为了防止退炮后渣铁跟出,要求堵口后20分钟退炮。当铁口浅、堵口跑泥时可延长5~10分钟。

(6)新主沟、撇渣器投入使用前进行检查、确认,确保通畅。

(7)新主沟、撇渣器投入使用时的第一炉铁,通铁量要大于30吨,否则安排连出,防止撇渣器冻结。

5结语

…….3号高炉自投产以来,不断对炉前设备和炉前操作进行技术革新,保证了高炉及时出净渣铁,保持了炉缸良好的工作状态,为高炉的稳定生产打下了良好的基础。

(1)通过对炉前设备的掌握和改进,提高了炉前设备的可靠性,大幅降低了工人的劳动强度,提高了工作效率,同时为节能降耗做出了贡献。

(2)通过规范炉前的操作,实行炉前作业标准化,使得铁口工作状态更加稳定,为高炉生产的稳定顺行打下了良好基础。

参考文献

王筱留高炉生产知识问答冶金工业出版社2004.1

周传典高炉炼铁生产技术手册冶金工业出版社2002-8-1

炉前工职业技能鉴定初级,唐山建龙,2009.7

炉前工职业技能鉴定中级,唐山建龙,2009.7

炉前工职业技能鉴定高级,唐山建龙,2009.7


 
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