“今年以来,我们大力推进精益生产,充分发掘280m2烧结机的系统优势,尽全力降低烧结矿成本,取得明显成效。从今年1月份到现在,烧结矿成本降幅达到13.76%。”日前,在河北钢铁集团石钢公司鑫跃原料基地,鑫跃副总经理游华章自豪地说,面对当前严峻的市场形势,鑫跃烧结厂摸索出了一套降低成本的有效办法,那就是“一调两降”,即科学调整原料结构和大力降低烧结电耗、大力降低返矿率。 要降低烧结矿成本,最直接的办法就是降低原料成本。烧结厂厂长成亚良说,从今年3月份开始逐步提高价格较低的外矿粉的入烧比例,而今年7月底开始又把原来烧结料场的垛底料回收配加到原料中。 能耗在烧结成本中也占据了很大比例。烧结厂全体职工在实践中不断摸索各种降电耗措施,以达到降本增效的目的。烧结厂副厂长周志彪说,截至8月份,烧结电耗吨矿31.11元,比去年同期降低2.86元。” 如果说前两种措施都是降低成本的直接手段,那么降低烧结矿返矿率则是“曲径通幽”的方法。在烧结机产量稳定的情况下,返矿率越低,则成矿率越高,自然单位成本就相应降低了。烧结机工段段长张海岸算了一笔账:“经过大家的共同努力,烧结矿返矿率连续几个月持续降低,7、8月份更是达到了13%以下,同比降低了1.68%,折算下来,每月增产烧结矿3000多吨,可多创效益25万多元。” (张程鹏) |