如今,通38块在胜利油田纯梁采油厂工艺技术人员的心中,已不再是一块不能动用区块。截至目前,该区块4口井已成功增油2300余吨。这个300万吨稠油储量的区块不再是“冷宫”,也不再是开发的“禁区”。 通38块属于典型的低渗透薄互层敏感性稠油油藏,油层埋深浅、单层厚度小、叠加厚度薄、黏土含量高14.8%、极易水敏、渗透率低、常温低压,这些矛盾给开采提出前所未有的难题。他们也曾尝试动用这一区块,但均以失败告终。2007年4月,他们在该区块开采第一口井——通38-1,先后尝试气举、降黏、酸化、水力喷射冷采等多种方式,仍未能奏效,成为名副其实的“冷宫”。 为此,技术人员做了大量细致的工作,从区块入手、从矛盾入手,把阻碍该区块开发的主要矛盾找出来,寻求合适的解决方法。面对这个稠油难动用的区块,通过数据分析,纯梁厂最终确认,通38块开发存在的主要问题是层薄低渗、近井地带泥质堵塞。 2011年,他们在高北稠油井成功应用压裂防砂技术。这一思路,让纯梁工艺技术人员拓宽了思维。他们认为,这种压裂防砂工艺恰恰能够解决通38块油流通道狭小问题,在地层形成高渗流能力的短宽缝,提高近井地带渗透率,起到高效增产和优质防砂的双重效果。 理论环节打通了,下一步要稳扎稳打选好井,在已钻成的通38-1、通38-10、通38平1井中,选定通38-10井进行压裂防砂措施。该井在2011年12月进行现场施工,采取“低前置、高砂比、弱交联”施工模式,根据油层厚度,确定合理砂量,在施工中最高砂比达到100%,平均砂比34.5%。措施后,该井初期日油11.2吨,稳产期8.8吨,累计增油1722吨。 通38-10的成功开发,证明了这个区块是可以动用的,而且产量非常乐观。而通38平1井也随之实施防砂施工,效果同样不错。其后,在该区块部署两口新井通38-201和通38-401井,通过测井温、示踪陶粒监测、微地震测裂缝等方式了解稠油油藏浅层井裂缝方位及缝长,为下一步防砂规模的确定提供借鉴。自此,通38块的神秘面纱被揭开了,区块开采模式、动用方式一一呈现在纯梁工艺技术人员面前。目前,通38-201、通38-401两口井已经完成压裂防砂注汽,峰值产量达到日油8.7吨、11.4吨,累计产油652吨。 他们在通38区块成功实施两口新井压裂防砂施工的基础上,又部署2口新井。在借鉴前期压裂防砂成功经验的基础上,该厂将进一步优化防砂工艺:试验清洁携砂液体系以降低携砂液对地层的伤害;应用压裂软件对裂缝形态进行模拟,优化加砂程序为低前置、高砂比、弱交联,提高压开裂缝的渗流能力;针对储层非均值性强的井实施分步防砂方式,提高防砂的针对性;通过优化配套压裂防砂及热采措施,确保通38块储量的有效动用,力争实现通38块300万吨稠油储量的有效动用。 (赵青) |