几年来,中石化胜利油田孤东采油四矿在持续实施低成本开发战略过程中,严抓成本控制点,找准挖潜切入点,激活效益增长点,注重在“抠”、“算”字上做文章,把“算账”贯穿于生产运行、措施方案论证、设计施工、材料消耗等各项工作的每一个环节上。他们从源头上“卡”成本,从严控上“抠”成本,从管理上“降”成本,“算”出了企业的经济效益。 近年来,面对老油田后期开发操作成本居高不下的状况,该矿坚持增产增效和管理挖潜并重,使操作成本得到了有效控制,并呈逐年下降趋势。今年1~8月,该矿吨油操作成本475元/吨,比2011年下降了28元/吨;操作成本下降7.8%,原油产量上升了12.5%。 该矿针对全年资金预算缺口高达350万元的情况,实行了“目标成本与责任控制、人本理念相结合”的管理方法,强化推行目标责任制,建立起了全员、全过程、全方位的成本控制体系。 在井下作业中,该矿对操作成本的构成项目进行了分类,严格控制生产成本。他们成立了优化措施结构项目组,完善了措施的全过程风险责任制。今年1~8月,该矿的井下作业费用预算7250万元,实际发生额为6956万元,节约了294万元,比2011年同期下降10.1%。 此外,该矿还注重优化结构,切实提高措施有效率。在实施过程中,该矿共优选高效井45口,对预测可能无效的井否决投入,对低效油井则采用降耗措施,维持其正常生产。 为将投入风险降到最低,该矿每月还定期召开地质、作业、采油、工艺“四位一体”联席会,协调地质方案和工艺方案设计、作业和采油管理存在的问题,做好方案可行性和效益评价论证。 实践证明,降本增效是一项复杂的系统工程,孤东采油四矿采取的这一系列措施,不但改进了企业的管理机制,同时在生产实际中坚持不断改进工作方法,使单位生产成本不断降低,也使企业的管理水平得到持续提高。 相关报道 胜利油田海上垂直钻井技术试验成功 近日,胜利油田海洋钻井公司胜利七号平台承钻的埕北604井顺利完钻。国家863项目“捷联式自动垂直钻井系统(SL-AVDS)”在该井二开井段现场试验,并获得成功。该试验成功消除了钻井施工中大钻压对井斜的影响,提升了井身质量,对油田海上石油开发意义深远。垂直钻井技术在高陡构造、大倾角地层防斜打快的巨大优势,为下步工程化推广应用奠定了基础,也标志着这一具有国际一流水准的复杂钻井技术日渐成熟。 据了解,该系统是一种为了实现旋转钻井全过程充分解放钻压、自动防斜纠斜、提高机械钻速的新工具。在实验过程中,胜利七号钻井平台本着依托新技术提速提效的原则,精心准备井下工具,入井前精细检查调试,全过程加强安全监控,及时与协作单位密切配合沟通等,顺利在二开钻进井段703米~2207米完成新技术、新工具现场试验,平均机械钻速提高至57米/小时,最大井斜0.9度,取得了预期效果。 (赵青) |